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自考冶金工程毕业论文:240铝电解槽破损原因及防范修补方案

来源:自考生网 时间:2019-08-21 16:01:11 编辑:铭
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以下是自考生网为考生整理提供的“自考冶金工程毕业论文:240铝电解槽破损原因及防范修补方案”,仅供参考。更多自考冶金工程专业毕业论文可查看本站自考冶金工程毕业论文栏目。

240铝电解槽破损原因及防范修补方案

1引言

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司(简称“分公司”)是年产35万吨电解铝生产企业。分公司电解铝生产线有两条,分别是240kA系列(10万吨/年)和400kA系列(25万吨/年),其中,240kA系列设计槽164台。240kA在生产过程中出现了维护不到位,少数槽有漏停现象,其中两台槽经过二次修补,减少了大修维修费用,节约了一定费用。

电解槽在生产中破损是比较常见的,其原因主要是:①前期筑炉质量存在缺陷;②后期操作维护不到位。因此在前期筑炉中,要求施工过程务必精准,以提高电解槽的使用寿命。分公司在生产中,240kA系列预焙电解槽曾出现过1154#、1182#槽漏停现象,经过修补,两槽二次启动投入生产,生产稳定。

2预焙槽破损原因分析和预防措施制订

2.1 1154#、1182#、1153#漏炉时的处理情况

1154#漏炉时间为2011年10月19日,漏点为进电端第9根阴极钢棒处,侧部漏洞约20cm×6cm(见图1),出现漏炉时,作业人员立即用多功能机组加壳面块对该处炉帮、炉底进行补漏,经过4个多小时的修补,因电解槽内液体一半(总高)流入地沟中,不得已停槽。

1182#漏炉时间为2011年10月18日,漏铝处为进电端第5根阴极钢棒处,在现场发现该槽进电端从南起第5根阴极钢棒处电解质、铝水大量外流,口径约30cm(见图2)。作业人员将该处上方两块阳极吊离,用多功能机组加壳面块不断砸该处炉帮。经过3个多小时的抢救,在补救无果的情况下决定停槽。

1153#漏炉时间为2012年12月12日,漏铝处为进电端第9根阴极钢棒处电解质、口径约16cm×7cm,处理情况基本同上。

2.2三台槽漏炉后底阴极底部及侧部炭块情况

1154#漏炉部位距侧部炉帮约6cm~7cm,在炉底人造伸腿下部(见图3)。1154#漏炉部位距侧部炉帮约4cm~5cm,在人造伸腿下部(见图4)。1153#槽漏炉部位距炉帮侧部35cm,距阴极炭块边部约15cm(见图5)。

以上几台铝电解槽停槽后,由于侧部复合块的热膨胀和氧化,损伤程度非常厉害。炭化硅、氮化硅砖裂纹较多,侧部伸腿已没有(见图6)。

以上几台铝电解槽停槽后,炉底有多处收缩缝,大部分缝宽1 mm~2mm,其中1154#,出铝端起8、10缝为3mm阴极炭块的收缩缝(图7)。

2.3三台槽漏炉的异同点

三台槽漏炉部位均在进电端,且几乎是同一部位,均是3年~4年的槽龄,均处于同一生产区域。

2.4漏炉原因的分析

漏炉后经过专业技术人员对现场勘查及查阅电解槽启动档案、电解槽生产运行数据等,分析研究认为:

⑴1153#、1154#、1182#筑炉过程中,阴极炭块与炉帮之间的炭缝在捣固过程中存在缺陷。由于240kA施工工期紧,施工季节在秋冬季,环境对施工影响较大,再加上对施工队伍监管力度不足,使240kA电解槽在投产时就出现数十台槽渗铝和漏炉情况,并出现有三台停槽的事故,因此前期的筑炉质量对提高槽寿命致关重要。

⑵240kA二期焙烧时间相对较短,焙烧期一期为6天,二期为3天,焙烧时间对后期生产影响较大:启动过程电压较低,后期生产电解槽处于冷行程,炉帮伸腿不宜形成,炉底宜长,且压降普遍较高大于350mv(正常为320mv以下)。

⑶240kA技术条件的频繁变化,影响槽寿命。在2010年启动初期铝水平保持在24cm~26cm,电解质在18cm~20cm;在启动后期约半年后,推行18cm~20 cm,电解质在20 cm~24cm,且保持在3.9V的低电压生产,由于管理方面的不到位,该阶段炉底出现大量沉淀结壳,2011年8月,两水平提升到26cm~28cm,电解质在17cm~19cm,2011年12月份开始经历半年多时间的清炉底沉淀工作,目前电解生产两水平保持在铝水平18cm~20cm,电解质18 cm~20cm.

2.5采取的预防措施

⑴焙烧启动遗留的问题,采取高电压、低铝水平等措施消除。

⑵保持相对稳定的技术条件。技术条件频繁变化严重影响电解槽寿命,在正常生产中一定要保持生产技术条件的稳定,使电解槽形成正常的炉膛、伸腿。目前该240kA系列铝水平19cm左右,电解质19cm左右,槽温940℃左右,生产稳定,各项经济技术能达到设计指标。

⑶在换极作业时,多功能机组要加强贴边工作,促使炉帮伸腿的形成。⑷加强监测次数,做到定期、定时监测,严密监控阴极钢棒、槽壳温度。

3确定修补方案组织实施

3.1确定修补方案

根据漏炉部位的不同确定修补方案。首先分析出1154#、1182#漏炉部位处于侧部伸腿下,阴极炭块侧部,没有损伤到底部阴极炭块,确定如下方案:1154#、1182#槽漏炉处只进行小修小补.具体措施是将漏炉伸腿处刨开约80cm~100cm的修补面,在刨炉时一定注意不能伤及阴极炭块,刨开人造伸腿层和浇注料层,至干式防渗料层后,刨炉工序完成;然后用中温糊重新捣固,分层填补到阴极炭块平面;对侧部损伤的炉帮不进行修补,对损伤的阴极钢棒进行补焊,对熔断的进行割断;对不用的阴极窗口用钢板焊补;对停槽产生的伸缩缝在启动时用石英砂和氟化钙进行填充。

1153#采取大修方案,原因:由于漏炉部位在底部第8~9根阴极炭块之间,已伤到阴极炭块,无法对其进行修补,可以采用换阴极炭块、或大修两种方案进行处理,换阴极炭块后存在新炭块与原有炭块之间阴极电流导电不均匀,且新砸固的热捣糊与原炭块烧结后的密度不一致,漏炉风险较大,权衡利弊后决定选择大修方案。

3.2组织实施

3.2.1严格按修补方案组织施工。首先对1154#、1182#破损部位进行干刨,宽度为80cm~100cm,做到分层错台(即最底部80cm,上层为100cm),刨开人造伸腿层和浇注料层,刨至干式防渗料层,在实施该步骤时小心操作,对每一环节做到严格、仔细,确保不伤及底部阴极炭块,错台刨炉的目的是为了保证扎糊时与旧的烧结糊面连接更紧密,防止通缝。

3.2.2对损伤的阴极钢棒进行补焊,对熔断的进行割断,对不用的阴极窗口用钢板焊补。

3.2.3对刨开面用中温糊进行扎固;阴极块及接缝处用压缩空气清理干净;扎固前对施工面用喷灯进行加热至100℃;施工面用涂一层稀释煤焦油;按量加糊,用样板刮平,进行扎固作业,总高按七次扎完,每次往复3次~4次,操作风压不低于0.5MPa,压缩比不低于1.60:1.

4效益分析

1154#、1182#两台槽修补后,1154#生产至2013年5月4日正常大修,1182#至2014年3月份全系列停槽,两台槽延长寿命1.5年以上,在生产期内各项技术条件、指标达到了正常槽水平,达到了预期的效果。240kA电解槽,按设计要求(1800天)每5年进行一次大修,一次大修费用约70万,1154#、1182#两台槽三年漏停,每年折旧费23万元,小修后正常投入生产可以节约2×23×1.5=69万元。

5结束语

⑴电解漏炉时,应不放弃现场的砸固修补,一般情况坚持对侧部伸腿进行砸堵,在砸堵无效时,停槽砸堵,此时如果找到漏点,砸堵完成后仍可进行启动,无需启烧环节,且能维持正常的生产;在堵漏无果的情况下,逼迫选择停槽,应对漏炉部位进行分析,确定是否具有修补可能,能修补的制订修补方案,并进行二次焙浇启动,只要采取方法得当就能减少损失。

⑵漏槽集中在240kA系列某区,分析原因之一是筑炉质量,因此要重视前期筑炉质量的监管。

⑶后期电解槽维护是造成电解槽破损的另一重要原因。1153#、1154#、1182#槽漏炉是阴极局部过流,而炉底大面积结壳是导致炉底局部过流的重要原因,所以电解槽要长寿必须保持炉底干净,并保证技术条件的稳定。

⑷保持合理的技术条件,主要以稳定合理的两水平,适宜的槽温,较低的分子比,合理的电解质过热度,较低的效应系数为主。

参考文献

[1]甘肃东兴铝业公司SY240kA预焙电解槽及筑炉规程。

[2]邱竹贤。预焙电解槽炼铝[M].北京:冶金工业出版社。2005.

[3]刘业翔,李劼等。现代铝电解[M].北京:冶金工业出版社,2008.8.

[4]王进录,施哲,丁吉林,倪为明。[J].轻金属,2011.8.

[5]梁学民。大型预焙铝电解槽节能与提高寿命关键技术研究[博士学位论文].长沙:中南大学,2011.

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