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自考冶金工程毕业论文:转炉过程TFe含量控制与低磷钢冶炼

来源:自考生网 时间:2019-08-21 15:51:33 编辑:铭
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以下是自考生网为考生整理提供的“自考冶金工程毕业论文:转炉过程TFe含量控制与低磷钢冶炼”,仅供参考。更多自考冶金工程专业毕业论文可查看本站自考冶金工程毕业论文栏目。

转炉过程TFe含量控制与低磷钢冶炼

摘要本文集中探讨了中厚板生产中转炉过程TFe含量控制与低磷钢冶炼的应用研究。结果表明:对脱磷渣中TFe含量影响因素进行了分析研究,得出半钢渣中TFe含量主要受脱磷期枪位控制和脱磷时间的影响;转炉SGRS工艺脱磷阶段去磷反应的关键是:渣中(FeO)含量达到7.19%以上时可满足脱磷阶段铁水去磷至0.025%的热力学前提条件,同时低枪位强搅拌同时加入铁矿石控制渣中(FeO)含量可提高脱磷效果;对影响终渣TFe含量因素进行了分析,分析表明影响转炉终点TFe含量的主要因素是转炉终点C含量和终点温度。对中碳钢而言,中碳钢终点C含量控制在0.075%~0.085%间,既能保证钢种要求成分范围,又能降低钢水过氧化,而终点温度在1640~1670℃之间为最佳。通过技术优化,目前已经实现在高磷铁水条件进行低磷钢的生产,同时渣中TFe含量控制较好。

关键词转炉冶炼过程控制TFe含量低磷钢

0引言

近年来,由于钢铁企业产能过剩和钢铁形势日趋严峻,钢铁企业利润逐渐减少,甚至出现逐年亏损的局面,同时随着新品种钢研发的进行,对于钢中P含量的控制要求越来越高,而随着铁水中P含量的不断增加,转炉脱磷成为难点和热点问题。终渣TFe含量是反应冶炼控制水平高低的一项重要技术经济指标。降低终渣TFe含量,有利于减少铁损、降低钢铁料消耗,同时确保溅渣质量和冶炼稳定顺行。因此,优化冶炼工艺、降低终渣TFe含量是钢铁企业加强和完善管理,改善技术经济指标和提高效益长抓不懈的一项重要工作。转炉冶炼TFe含量的高低,决定着石灰溶解速度、化渣程度、脱P和脱S程度、炉渣的喷溅程度与“返干”量、钢水收得率、终点钢水氧含量、炉衬侵蚀程度、合金吸收率等的高低[1-5].吹炼各期炉渣都应具有合适的氧化性,原则上在吹炼初期应把渣中TFe含量控制得高些,以利于化渣,同时减轻渣中酸性氧化物对炉衬的侵蚀;在吹炼终点应降低TFe含量,以利于脱硫。本文就100 t转炉进行转炉过程中TFe含量的控制和低磷钢冶炼进行深入理论分析和研究。

1工艺条件

目前转炉钢渣主要分两种,一种是半钢渣,主要是SGRS工艺要求的前期脱磷渣,下文称之为“转炉半钢渣”;另外一种是转炉终点渣。每炉钢水再冶炼当中基本都要倒一定量的半钢渣和终点渣,渣中TFe含量高低将直接影响着转炉金属料收得率。采用优化工艺前某厂100t转炉终渣TFe含量控制现状为,转炉终点平均TFe水平为18.49%,转炉终点平均TFe较高,严重影响着金属料收得率,同时由于TFe控制能力较差使得冶炼低磷钢时P控制不稳定,存在较大波动。转炉SGRS工艺脱磷阶段兑铁之前炉内含有大量转炉终渣,并且渣中含有的组元P2O5含量在1.5%以上。为了使炉渣具有较好的流动性,需要保证炉渣碱度控制在在1.3-1.5左右,较低的碱度加大了脱磷的难度。

2结果与讨论

2.1半钢渣TFe含量控制及理论分析

脱磷阶段低FetO控制对脱磷与降低冶炼成本其重要作用,为此研究脱磷阶段去磷机理以及计算合适的顶渣FetO含量,对于控制脱磷具有重要意义。

半钢渣TFe含量控制理论基础如下计算所示,去磷反应可以表示为:5=6.0310-15,因此得,半钢[P]含量为0.025%时,铁液中因脱磷而需要存在的[O]含量为0.039%,由于SGRS脱磷阶段铁水中[C]含量为(2.8%~3.8%),铁液中溶解氧活度受[C]含量控制,由公式给出的[C][O]反应平衡常数计算与活度相互作用系数计算,在1330℃~1380℃范围内计算铁液中氧活度为0.0008~0.0015左右,因此,脱磷反应不能在熔池内部进行。

由以上分析与计算可知,转炉SGRS工艺脱磷阶段去磷反应的关键是:

(1)渣中(FeO)含量达到7.19%以上时可满足脱磷阶段铁水去磷至0.025%的热力学前提条件;

(2)为了提高脱磷效果,可以在低枪位强搅拌同时加入铁矿石控制渣中(FeO)含量。

2.2双渣前冶炼控制对半钢渣中TFe含量影响

2.2.1枪位对半钢渣中TFe含量的影响

如下图所示,在实际冶炼过程中,脱磷阶段脱的硅期结束至脱磷阶段结束氧枪枪位分别控制在1.2m-1.5m条件下,对应渣中TFe含量分别控制在7%~10%、6%~13%、14%~17%、16%~23%之间,如图1所示。

如图1所示,随着脱磷阶段后期枪位的提高,渣中TFe含量逐渐增加,枪位越低则转炉熔搅拌强度越强,渣中TFe含量间接反映了转炉熔池搅拌强度。

2.2.2脱磷阶段结束(TFe)对[P]含量的影响

如上图2所示,脱磷期结束铁水[P]含量与脱磷渣(TFe)含量的关系,随着脱磷渣中(TFe)含量的降低,脱磷期结束铁水磷含量降低。该关系间接反映了炉内动力学条件对脱磷的影响,即在(TFe)含量降低的条件下,通过钢液的充分搅拌,依然可以获得较好的脱磷效果。在充分满足动力学条件的状况下,低枪位强搅拌,(TFe)含量控制在10%以下,可以获得脱磷期铁水磷含量低于0.025%左右的脱磷效果。

2.3终渣TFe控制

2.3.1终渣TFe含量控制理论基础

式中:PFEMN为终渣中MnO与终渣TFe含量关系系数(0.382~0.392);PFEBAS为终渣碱度与终渣TFe含量关系系数(0.485~0.535);P为渣中磷含量,0.84%;Beff为终渣碱度;[Mn]为钢中Mn含量。(MnO)为渣中MnO含量。

将炼钢实际生产数据,钢中Mn含量均值0.05%,终渣碱度均值3.2,渣中P含量均值1.92%,渣中MnO均值1.92%代入终渣TFe理论计算模型,可以得出终渣TFe理论含量在17.4~18.034%.

2.4冶炼控制对终渣TFe的影响

2.4.1终点C含量对终渣TFe的影响

根据碳氧平衡原理,当钢水中碳含量小于0.04%后,钢水终点氧含量随碳含量的降低而急剧上升,从实际生产统计看出,终点C含量>0.06%的炉次。其终渣TFe含量平均为16.9%,C含量在0.04%~0.06%的炉次,其终渣TFe含量平均为20.8%,终点C含量<0.04%的炉次。其终渣TFe含量平均为21.3%,说明转炉冶炼过程中,加强终点碳含量控制,能有效控制终渣TFe含量。生产实践表明,中碳钢终点C含量控制在0.075%~0.085%间,既能保证钢种要求成分范围,又能降低钢水过氧化。

2.4.2出钢温度对终渣TFe的影响

转炉终点钢水氧含量与终点碳含量存在一定平衡,其含量积在一定温度压力下是定值。转炉终点的碳氧积随着转炉终点温度的增加而不断增加。这种规律可以用热力学的原理来解释。转炉炼钢中主要的脱碳反应为:

当终点C含量为0.05%,温度为1700℃时,按照上表计算钢中平衡氧含量约为436ppm.而当终点C含量提高至0.07%,温度降为1600℃左右时,钢水中平衡氧含量约为286ppm,两者相差150ppm.而实际转炉炼钢熔池中的[O]含量要高于相应的平衡含量,且钢水C含量越低,必须维持钢水中[O]含量越高,所以实际生产中上述两种条件下的终点钢水氧含量相差要较150ppm高。

因此在实际生产中,在满足其他条件的基础上,要尽可能的降低转炉终点温度,以便降低终点的碳氧积,以进一步降低钢水氧含量,实现钢渣中TFe含量得到有效的降低。

从图4可以看出当转炉终点C含量为0.06%时,转炉终点温度降低39℃,渣中TFe含量降低1.01%.通过技术优化,目前已经实现在高磷铁水条件进行低磷钢的生产,同时渣中TFe含量控制较好。

3总结

(1)对脱磷渣中TFe含量影响因素进行了分析研究,得出半钢渣中TFe含量主要受脱磷期枪位控制和脱磷时间的影响。

(2)转炉SGRS工艺脱磷阶段去磷反应的关键是:渣中(FeO)含量达到7.19%以上时可满足脱磷阶段铁水去磷至0.025%的热力学前提条件,同时低枪位强搅拌同时加入铁矿石控制渣中(FeO)含量可提高脱磷效果。

(3)对影响终渣TFe含量因素进行了分析,分析表明影响转炉终点TFe含量的主要因素是转炉终点C含量和终点温度。对中碳钢而言,中碳钢终点C含量控制在0.075%~0.085%间,既能保证钢种要求成分范围,又能降低钢水过氧化,而终点温度在1640~1670℃之间为最佳。

(4)通过技术优化,目前已经实现在高磷铁水条件进行低磷钢的生产,同时渣中TFe含量控制较好。

参考文献

[1]李宁,燕建宏,江路平等.转炉终渣TFe含量影响因素研究[J].山西冶金,2016(01).

[2]颜根发.转炉冶炼前期最佳FeO含量的理论探讨:第十六届全国炼钢学术会议论文集[C].北京:中国金属学会,2010:86-91.

[3]孟凡陈,么洪勇,刘曙光等.影响转炉钢铁料消耗的因素分析[J].河北冶金,2012(9):72-75.

[4]陈伟.浅析昆钢转炉终渣∑FeO与碱度及其关系[J].炼钢,2006,22(5):8-11.

[5]张海诚,李连盈,王伟男.降低转炉终渣∑FeO含量的措施[J].河北冶金,2016(9):60-63.

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